曾經(jīng)我是“救火員”,別“人”病了我上前。
而今到我上前線, 可惜零件還沒全。
終于開始做PQ,清潔規(guī)程引用“前”(前車間),
三級密碼要確認,核黃噴淋要噴全
噴頭堵塞拉了跨,噴淋失敗擺在前
清洗噴頭重上陣,三次試驗全做完
為何清洗站現(xiàn)在才做確認呢?還是因為采購的備件沒到全。進口設備的配件嘛,供貨周期長了點,報了兩個半月了,終于到了。為何設備沒用過就少件了呢?這是有原因的,原制劑車間在歷次維修、認證、趕產(chǎn)、檢查過程中,是“你”一直在默默付出。事實上,近年來有好幾次老制劑車間清洗站的維修,都是抱著同樣的心態(tài)——備件可以買,設備必須先能用。怎么就先能用了?當然是“借”備件了,就從這臺設備上拆嘍!
畢竟,對于次GMP檢查、客戶審計、趕產(chǎn)來說,誰都不想成為背景板。老制劑因為料斗無法清洗導致的維修,我們料斗清洗站不知救了幾次火,現(xiàn)在該我做確認了,沒人給我提供備件了,只剩下自己長嘆一口氣:“終究還是我自己扛下了這一切”。
話說清潔站的確認也是有必要的,因為經(jīng)我們質(zhì)量部領導們風險評估為關鍵系統(tǒng),又話說我們的質(zhì)量部有關人員的質(zhì)量思維內(nèi)卷嚴重,但凡有點風吹草動,就得確認和驗證,在聊清洗站前我先用300字插播一個我們內(nèi)卷的例子:
有一次,一客戶審計我們的企業(yè),奔著給我們代工訂單來的(這句話透露了我們的地位,活在最底層的代工廠),現(xiàn)在叫MAH,就說:“你們這個包裝線的封箱機打包機怎么沒有做確認啊??”我們質(zhì)量經(jīng)理就說:“是是是,該做該做確認,那我們就做一個確認吧。”這事最后就落到了我的頭上。大家都知道,這個設備就是對外包裝大箱進行粘口和打兩根打包帶啊,怎么就扯到產(chǎn)品質(zhì)量上了呢?但質(zhì)量經(jīng)理這樣說,萬一在裝車搬運的時候不小心打包帶斷了,產(chǎn)品不就摔壞了嗎?一時間,我竟無言以對。
書歸正轉(zhuǎn),接著談咱的清洗站的確認,該設備主要用于藥品混合工序的使用料斗的清潔過程,因此,關于多大的料斗使用何種清潔程序,我們是制定了清潔程序的,這個清潔程序在清潔驗證的過程是要經(jīng)過清潔驗證的。雖然與產(chǎn)品工藝無關,但它屬于清潔工藝的關鍵參數(shù),因此我們要將影響清潔的關鍵參數(shù)進行一下確認。
以下幾個段落中我對清洗站所進行的確認項目:
清潔程序的運行確認,說白了就是把我們的料斗所使用到的不同的程序都運行一下,看看與設置的參數(shù)是一致。我們最小的料斗要清洗200L的。最大的到1500L 了,所以清洗程序有好幾個,我們關注的參數(shù)就是清潔驗證中要驗證的清潔程序,關鍵參數(shù)就是清潔的時間、水流強度、清潔劑加入量、溫度等參數(shù),也就是大家經(jīng)常提到的TACT。這四個參數(shù)是互相關聯(lián)的,與清潔效果有著直接的關系,因為生產(chǎn)品種是從老車間轉(zhuǎn)移,所以清潔程序我們也就轉(zhuǎn)移過來了。經(jīng)過確認,程序運行的參數(shù)與設置的一樣。證明程程序運行沒問題。
清潔程序
另外對于系統(tǒng)的操作權限也進行確認,該設備也具有三級權限,操作員只有操作權限,僅能對清潔配方進行調(diào)用,不能設置參數(shù)也不能修改參數(shù)。二級權限是工藝員的,能夠進行清潔工藝配方的編輯和新增,并且也可以運行清潔程序。最 高級密碼權限是進行用戶管理的,用于分配用戶。對于操作設備的人員,每個人分配一個用戶,是三級,對應著操作員的權限。二級工藝員權限我們給了兩個,一個給編寫和修訂清潔規(guī)程的工藝技術人員,另一個給了維修人員,以便維修時使用。?最 高權限我們沒有給車間人員,給了現(xiàn)場的質(zhì)量主管,對于程序的輸入要經(jīng)過質(zhì)量部門的同意,這樣比較好受控。
設備運行都正常后,我們還進行了清潔效果的確認,對料斗進行了核黃素噴淋試驗,對送風系統(tǒng)進行了空氣潔凈度的確認??諝鉂崈舳?,我們剛更換的耐高溫高效過濾器,我們測量了清洗腔室的空氣潔凈度,測量方法是這樣的:?將粒子計數(shù)器設置延時啟動10分鐘,然后放入清洗腔室中,關好門密封,手動運行設備的冷卻步驟30分鐘。我們按照環(huán)境監(jiān)測標準檢測,被測就是空間再小也要取2個點,我這次設備上取了3個點測量,都要達到口服固體制劑生產(chǎn)區(qū)對潔凈度的要求才算合格,也就是D級潔凈區(qū)標準。經(jīng)過測量3個測試點結(jié)果均符合要求。
核黃素噴淋效果確認,是將濃度為2%的核黃素,也就是VB12溶液(無毒無害),用新配的核黃素溶液均勻的噴灑到待清潔料斗的內(nèi)外表面。然后運行清潔程序,結(jié)束后查看是否能全部將其沖洗下來。當然在清洗站的內(nèi)璧我也噴了一些,查看其自清潔效果。第一次測試以失敗告終,就是沒洗干凈。請看下圖
圖源于作者:清洗前在紫外燈下核黃素效果
圖源于作者:清洗后效果
清洗后表面還有肉眼可見的痕跡,雖說是外表面,不與產(chǎn)品直接接觸,但是也有交叉污染的可能啊,我們需要調(diào)整。但回頭一想,與老車間相比都是同型號同廠家的設備啊,怎么會出這事呢?通過對比運行時的參數(shù)我發(fā)現(xiàn),這設備運行時的水壓比老車間那臺設備高出很多,這可能說明了一個問題,那就是噴頭可能有堵的,找來維修拆了幾個噴頭看了看,有的噴頭用嘴吹不通氣,反方向吹,出來一塊金屬渣子。?原因找到了,我們就把所有的噴頭拆下全部清洗了一遍,再運行設備,運行過程中水壓下來了,說明水流通暢了,再重復進行了3次清潔測試,效果都很好。清潔效果測試通過。
圖源于作者:水壓對比
總結(jié)以上對清洗站的性能測試主要集中在與清潔工藝相關的幾個方面,一個是清潔程序的運行,各個清潔工藝步驟如漂洗、清潔劑加入、淋洗的時間和次數(shù)等是否與設置值一致,用戶權限確認,清潔效果確認(噴淋試驗)、送風潔凈度的確認、急停效果確認等幾個方面。希望各位制藥同仁看了之后,多提寶貴意見。后面還有其它設備設施的確認情況,敬請關注!
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